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楼主: HL-GAO

哪位仁兄对江苏西门子电机有研究,进来晒晒!

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该用户从未签到

发表于 2011-3-6 20:12 | 显示全部楼层
都是强人啊!学习了~~
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-3-9 06:03 | 显示全部楼层
回复 38# 张老五


老五,可以把你说的“前几天正好碰到点问题,我找黄坚打听了一下,黄坚也没回答出来”。说出来听一下吗,论坛上这么多高手,说不定有能回答的!
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[LV.5]常住居民I

发表于 2011-3-9 08:00 | 显示全部楼层
回复 42# HL-GAO

这个问题,我其实在论坛上也提过,但始终没有明确的回答。
我是这样问的,把一台电机换成超高效电机,其理论节能量是可以算的,按GB的效率值就行。但是,其真实的节能量到底是多少?
或者,转换一下,普通能效电机的其实杂散损耗是多少?不管是普通能效还是超高效,其效率值的容差能够“控制”在什么水平?
黄坚没答出来,期待你的答案。
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该用户从未签到

发表于 2011-3-9 16:52 | 显示全部楼层
回复 1# HL-GAO

哦,你说的是这些事情啊。一般正规的企业,现在的异步电机都采用正弦绕组了。你可以参考如下的绕组嵌线方式,铜线可以达到你所想要的斤重。绕组布线图如下:

Y132S1-2-5.5(7.5)KW电机绕组布线图.dwg

49.51 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 西莫币 -1

一般采用这种方式,漆包线可以节约30~25%左右,性能也可以保证。

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[LV.1]初来乍到

发表于 2011-3-10 00:38 | 显示全部楼层
改槽形还要改冲模,也是一笔不小费用
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-3-10 06:14 | 显示全部楼层
回复 44# tech4


    谢谢老兄参与讨论,你的附件我看过,实际上2极电机使用低谐波绕组,的确可节省部分铜材,但要性能相当才行,132设计中原绕组系数为1,按你更改后的,实际为2/3节距,绕组系数为0.8285,这个差距不是一点点,想其它不变,完全靠降低谐波来达到原性能基本上是不可能的!何况低谐波绕组的槽满不一,不可能达到原槽满率,而相对来说4极电机省铜的效果,要更差一点。
   从另一方面说,132采用低谐波绕组尚可,100及以下,因电机槽形较小,改成双层绕组的工作强度将大幅提高,很难做,一般不太有厂家使用!
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 楼主| 发表于 2011-3-10 07:14 | 显示全部楼层
回复 43# 张老五

这个问题比较复杂,也是国际上为什么把效率测试方法更改为112B法的原因,我国现行标准中的效率杂散耗的测试方法为0.5%,而国际上要求能效电机必须采用低不确定度的试验方法,完全推翻了采用0.5%的方法,要求实测,据各国统计数据看,其杂散耗可能达到0.5%-4.5%之间,而且不同极数,不同功率,不同绕组型式,不同槽形和配合等等都不一样,一般说来功率越大的,其杂散耗相对越小; 极数越大,相对越小;齿槽反应越小,相对越小;谐波越小,相对越小,因其与节距、槽形、槽配合,甚至结构形式及工艺水平有关,没法有一个统一的值,这才成为推荐杂散损耗法无法做为低不确定度试验方法的原因。
实际设计IE2/IE3电机时(你的实际节能多少也一样),杂散耗目前尚无法有一个确定值,只能说尽可能小,从这个基础说来说,可按2个大的方法来进行:
1.有相关试验实测数据的,按实验数据来走。
2.没试验数据的可以考虑以下二个方面(当然偏差相对大些,但至少比0.5%来的小):
1)按新标准中规定的杂散耗推荐值计算方法预估。
2)参照原EFF1效率标准中,两个测试方法的差值来走。
注:原EFF1实际上有两个完全不同的标准值,也就是目前IEC60034-30与GB18613这两种取值,其来源就是欧洲分析了两种不同试验方法的数据而得出的经验值。当然前面已经讲了,并不等于杂散耗就是这么多,只是相对0.5%来说更有参考价值!
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发表于 2011-3-10 07:37 | 显示全部楼层
回复 46# HL-GAO
其实做出的电机,经过形式实验对比,性能还是正弦绕组的性能优异。但,对于100及以下的机座,我们公司采用的是另外的方法在座,我确实不好公开其秘密,不然我的饭碗要丢了。抱歉......。
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[LV.5]常住居民I

发表于 2011-3-10 09:26 | 显示全部楼层
回复 47# HL-GAO


    多谢了,大体上的规律我也知道,
我还是想知道,对于国内曾近有过的统一设计以及工艺相当的情况下,杂散损耗的参考值是多少?
比如说Y2系列,设计是统一的,工艺也是差不多的,那不同厂家的同规格电机是否杂散损耗差不多?或者,有没有统计值或者平均值?没有这些数据,节能量实在没法算。
实在不行,我只好一个个实测了,只不过量实在太大。
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该用户从未签到

发表于 2011-3-10 18:40 | 显示全部楼层
这主要是跟他们的工艺水平有关,比如嵌线工艺比较好,它的槽满率可以取的比较高,槽绝缘比较薄,这样电机的磁密也就可以下了,在此基础上适当的调整其他的参数,并在通风方面下点功夫,温升不一定会高。
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 楼主| 发表于 2011-3-10 21:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 HL-GAO 于 2011-3-10 22:00 编辑

回复 49# 张老五


    看来你没太能了解我的意思,我说过一般设计IE2/IE3电机时(你的实际节能多少也一样),杂散耗目可按2个大的方法来进行:
1.有相关试验实测数据的,按实验数据来走。实际上我国内设计Y系列电机时,其实验方法就是实测杂散耗,在设计时取值有考虑这方面的影响,进行过这方面的一点验证,其取值规律为2P的按2.5%,4P的按2%,6P按1.5%,8P按1%,而实际国内测量时,2P大约为1.18-4.44%之间,其平均值约为2.8%;4P大约为0.92-4.32之间,其平均值为2.43%;6P大约为0.77-5.53之间,平均值为2.43%,8P大约为0.93-2.33之间,平均值为1.42%; 当然其当时的试验方法为反转法测的,相对来说准确度不是太高,日本也做过相似的认证,其结论是,4P大约为1.23-4.53之间,其平均值为2.52%;6P大约为1.09-2.05之间,平均值为1.41%,8P大约为0.87-1.07之间,平均值为0.97%; 当然以下资料年代太久,且试验方法的确定度不太高,可作为参考,能自己用112B法实测来的当然更准。
2.没试验数据的可以考虑以下二个方面(当然偏差相对大些,但至少比0.5%来的小):
1)按新标准中规定的杂散耗推荐值计算方法预估。这种计算方法的准确度我认为和上面古老资料可能相当。只是比0.5%更有意义而已
2)参照原EFF1效率标准中,两个测试方法的差值来走。因原EFF1实际上有两个完全不同的标准值,是分别采用112B法和0.5%推荐值法试验验证分析得出的经验值,也就是目前IEC60034-30与GB18613这两种取值,我们可以这样操作:如3KW-4P电机IE2标准值为86.6,而国家2能效值为88.3,两者的差值为1.7,那么我们的杂散耗就取1.7+0.5=2.2%,因为欧洲当时进行了比国内更广泛的认证,且方法为112B法,比国内较粗略的做法可能更可靠些,当前设计时这样操作准确度应该相对较高!
当然,以上只是我的一已之见,有更好的意见欢迎参加讨论!

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 楼主| 发表于 2011-3-10 22:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 HL-GAO 于 2011-3-10 22:10 编辑

回复 48# tech4


    呵呵,仍然存疑,160-2极2/3节距的低谐波绕组我也做过,试验情况并不够理想,未能脱开温升高及效率低的状况!而且从理论上说相差17%点的绕组系数也难以完全靠低谐波来平衡!希望高手来继续讨论!
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发表于 2011-3-10 22:27 | 显示全部楼层
回复 51# HL-GAO


    没那么简单。
用两个标准的差值来估算杂散损耗,这办法我也试过,只是试到一半又放弃了。
或者,算高效的可能还比较准确,算超高效的就有点误差过大了。
一般来说,做高效可能只是设计方案的变化,工艺上基本相同,所以可以认为杂散损耗大体不变。超高效仅靠设计方案上的变化是不够的,工艺上也肯定有所改进,因此杂散损耗方面也会有较大的变化,再取差值来算,误差就会很大。
这也是我持的观点,超高效电机的节能量,很有可能比理论值要高很多。可惜只是一种想法,缺少足够的数据来支持。
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发表于 2011-3-11 07:37 | 显示全部楼层


其实并不是像你想象的这样!!!!
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 楼主| 发表于 2011-3-11 17:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 HL-GAO 于 2011-3-11 17:19 编辑

回复 53# 张老五


    你说的对,算超高效的当然误差更大一些,可能要采用一些特殊工艺,比如铸铜、正弦绕组等,但目前尚没统一的试验数据支撑!按差值的方法只能说比没有数据或按0.5%来的准确而已!
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发表于 2011-3-12 09:00 | 显示全部楼层
地方官
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该用户从未签到

发表于 2011-3-12 09:40 | 显示全部楼层
估计是采用新型冲片了,
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 楼主| 发表于 2011-3-12 13:23 | 显示全部楼层
回复 57# luojian246


   冲片自然是重新设计了,但是通过什么设计措施或工艺才能达到节省到30%的水平!
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发表于 2011-3-15 06:17 | 显示全部楼层
回复 48# tech4


    是不是单层短距绕组啊?
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该用户从未签到

发表于 2011-3-16 09:08 | 显示全部楼层
回复 59# gzw6482145
上传的有简图,你自己看一下啊
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