zengxiaodong
发表于 2023-7-1 21:53
本帖最后由 zengxiaodong 于 2023-7-1 21:57 编辑
变截面扁铜线可将电机铜满率提升至80%
Fraunhofer IWU(德国弗劳恩霍夫机床与成型技术研究所)通过使用新的金属成型生产工艺加工扁铜线,可以将电机定子铜满率(非槽满率)从50%大幅提升至80%。
通常扁线电机的定子槽是矩形槽,槽内插有绝缘纸,涂有绝缘层的(PEEK,PI等)铜线插入矩形槽后灌封固定,为了贴合矩形槽,铜线的截面是同样也是矩形,且每一层每一根导线截面的名义尺寸(长x宽)都相同,如图1所示。
与常见扁线电机的矩形槽不同,Fraunhofer IWU将电机定子槽设计成梯形,对应着铜线也经过特殊设计:铜线采用变截面设计,为保持相同的载流能力,每一层铜线截面积都相等,但是梯形截面的上下底和高都不相等,越靠近电机轴线的越窄越厚,越远离电机轴线的越宽越薄,如图2所示。
图3是一个展示样品,可以明显看到上方的铜线比底部的铜线更窄也更厚(a<c, b>d)。通过梯形槽的应用,可以最大限度地利用电机内部空间,在总体外包络不变的前提下实现更大的电流,进而提升电机的功率密度与扭矩密度。Fraunhofer IWU研究所推出的变截面扁线成型技术,不仅能够显著提升电机的性能,同时还可以极大地减少材料的浪费,整套工艺流程几乎不会产生废料。
zengxiaodong
发表于 2023-7-3 08:35
Fraunhofer IWU的变截面扁线轧制缠绕技术,目前只适用于单齿集中绕组。
zengxiaodong
发表于 2023-7-7 08:07
新工艺!扁线双U-Pin高效驱动电机
zengxiaodong
发表于 2023-7-12 08:29
zengxiaodong 发表于 2023-7-1 21:53
变截面扁铜线可将电机铜满率提升至80%
RIO电驱动公众号今天早上新鲜出炉,引用了变截面扁线的技术介绍,可惜其中的a、b、c、d尺寸关系编辑错误!
zengxiaodong
发表于 2023-7-13 09:03
公众号上今天早上才发出来,可是会议今天下午就在青岛召开了,一点提前量也没有!!!
zengxiaodong
发表于 2023-7-18 14:00
30000r/min的永磁电机,线圈导体的AC Loss是一个大问题,难道是3D打印解决方案?
zengxiaodong
发表于 2023-7-26 14:28
当电机转速提高到30000 r/min时,扁线电机会很难设计,况且AC Loss更加令人头疼,所以多挡变速箱可能是正确的解决方案!
小雨a
发表于 2023-7-27 22:03
曾老师,意大利的马斯利在线圈展上搞的高槽满率圆线取代扁线,你觉得那个靠谱吗?
zengxiaodong
发表于 2023-7-28 09:40
小雨a 发表于 2023-7-27 22:03
曾老师,意大利的马斯利在线圈展上搞的高槽满率圆线取代扁线,你觉得那个靠谱吗?
我觉得很靠谱!其实扁线就是用更多的铜反而引来更高的损耗,也就是低直流电阻高交流电阻。
按照传统的电机设计原则,双边挤流效应那是无法想象的设计方案,但是在汽车电驱电机上,居然堂而皇之允许严重的Double-Sided Skin Effect存在......
zengxiaodong
发表于 2023-7-28 10:51
先把端部问题放到一边,槽内导热性也先暂缓讨论。
我们简单做一道数学题,一个电机的线圈其陈世坤槽满率假设达到63.66%,这个要求不高吧,手工下线也很容易实现,当然啦,这个电机槽内理论上就会有很多的“空气”没有被充分利用,极限情况下Get Rid Of Air后,槽满率能够达到127.32%,也就是电机的直流电阻能够降低50%,换句话说,无论你用怎样的扁线来代替圆线,都不可能把圆线的直流电阻减小一半!
而在高频下,扁线的交流电阻达到其直流电阻的2倍是很容易的事情(其实扁线的交流电阻达到直流电阻的4~5倍也是常有的),因此,扁线的AC Loss超过圆线并非罕见,况且此时扁线还多用了1倍的铜呢!
结论就是:圆线的槽满率超过63.66%,就足以跟很多扁线PK一下了,只要能够进一步提高槽满率和电机频率,则PK时的胜算更大。
小雨a
发表于 2023-7-28 21:45
zengxiaodong 发表于 2023-7-28 09:40
我觉得很靠谱!其实扁线就是用更多的铜反而引来更高的损耗,也就是低直流电阻高交流电阻。
好的谢谢曾老师回复!对于国内新能源汽车电机来说,一方面是成本考虑,另一方面中国的CLTC工况基本都是低速低扭,用不到太高转速的工况点,当然用高槽满率圆线降低高频交流效应确实是好事,不过综合考虑目前其实我觉得优势不大的。其次他们这种无非就是分数槽分块定子的绕组弄到了IPM分布绕组上,但是我记得也需要定子分块而且槽型依旧是平行齿,不能做梨形槽,对于800V油冷电机漆膜估计会很厚铜满率未必会很高,所以我感觉没啥优势。
zengxiaodong
发表于 2023-7-30 12:24
小雨a 发表于 2023-7-28 21:45
好的谢谢曾老师回复!对于国内新能源汽车电机来说,一方面是成本考虑,另一方面中国的CLTC工况基本都是低 ...
我对你这段话完全看不懂!
1、关于成本,扁线用铜量大,扁线的单位重量加工费也贵了很多。后续电机生产过程中扁线成形、焊接等等设备也昂贵很多;
2、上面几个帖子中DHD绕组的图片,没有一个是平行齿的,都是平行槽的;
3、梨形槽槽底是圆的,扁线无法支持这种槽形,但是DHD绕组却可以支持圆底槽(参见DHD图片)。
小雨a
发表于 2023-7-31 23:08
zengxiaodong 发表于 2023-7-30 12:24
我对你这段话完全看不懂!
哈哈说错了,就是平行槽,不能像传统圆线一样做平行齿;而且这个在工艺上好像要定子分块,这个我不太确定。
奇迹517
发表于 2023-8-1 13:32
zengxiaodong 发表于 2022-10-27 09:57
这篇论文有个48槽8极永磁电机的计算实例,在转速12000r/min时,最高效率仅仅94.5%,这是很低的数值。
我 ...
这个多大的电机呀!8层的交流损耗达到8多千瓦
zengxiaodong
发表于 2023-8-1 23:36
一个小时以前,华中科大和美国宣布韩国原创的室温超导基本属实!!!开啤酒庆贺。
zengxiaodong
发表于 2023-8-3 11:41
韩国人这次的常温超导,基本上可以确认了,理由如下:
1、多国不同的实验室都复现了“磁悬浮”的性能,这就说明材料有很强烈的抗磁性;
2、虽然抗磁性并不是超导的充分条件,但是,按照通常的材料特性,即使是抗磁材料其抗磁性都是极其微弱的,相对磁导率小于1但是极其接近1而已;
3、抗磁性要达到悬浮的程度,几乎只有超导才能达到。即使最后验证不是超导,那也是一个极其重大的进展,发现了超级抗磁性材料;
4、进行零电阻测试,可能存在很大的难度,因为超导相之间可能不联通,需要得到纯超导相才行。
zengxiaodong
发表于 2023-8-3 16:24
还真有人提出一个提纯LK-99的方案,也许可行!
那就是把坩埚烧结得到的样品研磨成粉末状(粒度多少要试验确定),然后利用迈斯纳效应(磁选法)分离出超导粉末,再把纯超导粉末制作成大块的超导体,如此就能得到完全抗磁性且具备零电阻的LK-99了,此计甚妙!!!
补充内容 (2023-8-4 14:36):
华中科技大学放出的视频,其所用样品恰恰是经过了磁选得到的小块,这就是他们领先于南京大学和北航的关键之处!!!
zengxiaodong
发表于 2023-8-4 14:27
本帖最后由 zengxiaodong 于 2023-8-4 14:32 编辑
间隔2个半小时后发表的第二篇论文,其第三作者是韩裔美国超导专家,名字叫做金铉德
金铉德牛得很,根本不理睬外面的质疑,说“你们验证不验证无所谓,不影响我们的结论————它就是室温超导体!”,他今天发布了第2段视频。
zengxiaodong
发表于 2023-8-5 06:52
还是翻译成金贤德最好,中文的意思很棒!
zengxiaodong
发表于 2023-8-7 14:32
超导的内部,也会产生涡流损耗!
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