baijian
发表于 2010-7-16 21:06
回复 39# qaz8792271
如果是铸铝转子,整机杂间跟转子没什么关系
qaz8792271
发表于 2010-7-16 21:49
回复 41# baijian
是没有关系!但是我们公司的 测试台判断的合格和不合格 还要比对匝面积!
xiao2hei
发表于 2010-7-16 23:11
我感觉是因为浸漆后线圈导线间的填充介质发生了变化,引起电容的变化。导致测试时放电的波形发生差异
baijian
发表于 2010-7-17 12:59
回复 42# qaz8792271
有什么方法可以简捷的找到绕组漆皮损坏的地方不?
hildr
发表于 2010-7-17 13:03
盐水试验.......
baijian
发表于 2010-7-17 13:18
回复 45# hildr
不明白,能否解释下?
qaz8792271
发表于 2010-7-17 20:38
回复 46# baijian
针孔试验,用12V的直流电通入绕组,将绕组放在一定比例的盐水中,观察针孔数
hildr
发表于 2010-7-18 10:14
一般绕线机厂作加严控制,通24v电,加酚酞会看得清楚些
liangjianky
发表于 2010-7-20 15:50
呵呵!那是因为浸漆后,漆的张力太大,改变了绕组的电感造成的,因为绕组和铁芯的接触面积和距离直接影响电感,现在的匝间测试主要是LC震荡波形。浸漆后应该重建波形进行测试才行
jack--ren
发表于 2010-7-28 10:18
我也遇到过,大家试试先是两组对比着打,再挖其中一组,这时所对比的波形就会和原先的不一样了。所以我觉得匝间波形和线圈的位置有很大的关系,跟下线时线整齐和乱有关系,跟整形有关系。
baijian
发表于 2010-7-28 12:44
回复 50# jack--ren
还有我只测试调试档的时候,显示不了波形
hujy2005
发表于 2010-8-12 13:49
我怀疑浸漆后的定子没有冷却到比较电机的相同温度。
sq9802
发表于 2011-5-25 11:47
我估计是:1、浸漆前后线圈的形状发生了轻微的变化。2、浸漆前漆包线有划伤的地方,浸漆后被绝缘漆修复了一部分。
baijian
发表于 2011-5-25 12:49
回复 47# qaz8792271
电解?
qaz8792271
发表于 2011-5-25 13:03
回复 54# baijian
不是!是漆包线的针孔试验,用来检测漆包线漆膜的破损
wxlrxj
发表于 2012-9-13 11:10
请问大家匝间标准的绝对差值和面积差值都设置为多少啊?每个厂的标准应该不一样吧。
alibabawkl
发表于 2015-12-25 20:10
cc46787316 发表于 2009-5-10 11:26
匝间试验是一个十分复杂,需要很多时间积累经验的过程。同一组线圈在下线前后的匝间波形都有可能不相同,更 ...
这个不一致该怎么去判断呢,10%吗?
yangchaohjp
发表于 2015-12-25 20:11
三相短路接地后,还能不能测量匝间那???
alibabawkl
发表于 2015-12-25 20:13
liangjianky 发表于 2010-7-20 15:50
呵呵!那是因为浸漆后,漆的张力太大,改变了绕组的电感造成的,因为绕组和铁芯的接触面积和距离直接影响电 ...
这种因为绝缘漆张力引起的电感变化应该很有限的吧。估计这种影响可以忽略不计,或者不致于影响最终的判断。纯属个人意见
alibabawkl
发表于 2015-12-25 20:15
qaz8792271 发表于 2010-7-17 20:38
回复 46# baijian
针孔试验,用12V的直流电通入绕组,将绕组放在一定比例的盐水中,观察针孔数
12V吗,电机绕组的直流电阻很小的,十几毫欧而已,12V直流电加在上面会产生1000A级别的电流啊