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楼主: 张老五

[讨论] 西莫论坛第六期研讨会——电机高效化及其对材料应用的影响

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2014-4-14 22:20 | 显示全部楼层
lvwei1020 发表于 2014-4-14 21:54
应该说,就是薄点的硅钢片,转子铸铜而已吧,还有其他的方式吗?-----提问

从目前的应用来看,硅钢片还是用0.5厚度的,并没有变薄
至于铸铜么,只是听说,从来没见过实物

点评

目前云南铜业有再搞,就是成本高,西门子有铸铜转子电机,nord 的也有  详情 回复 发表于 2014-4-14 23:03
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2014-4-14 22:22 | 显示全部楼层
zptonghua 发表于 2014-4-14 22:00
问:anneal steel laminations
为什么这样能降低铁损呢,五哥?

就是退火啊
退火一方面能降低材料本身的损耗,另一方面能够减少由于冲片引起的材料性能劣化,所以能降低铁损
不过退火的代价也不低,尤其是能耗相当的高

点评

1、既然退火能够降低铁损,为何能耗还相当的高,这个高指的是退货的能耗么? 2、退货温度控制到什么范围合适?温度过高会不会把绝缘破坏?磁感会不会降低? 3、退货和结构件的热处理一个道理么? 4、热处理后铁损  详情 回复 发表于 2014-4-15 13:25
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 楼主| 发表于 2014-4-14 22:27 | 显示全部楼层
vincentkung 发表于 2014-4-14 22:15
感谢您的耐心的回答,我好像发帖格式有问题,抱歉,不过转子铁耗不算是铁耗么,还是说没有归入杂散损耗的 ...

转子铁耗从道理上应该归入铁耗中的
但在实际上,正常的铁耗实验无法测出转子铁耗,因为空载时转差率很小,转子中的感应电流频率很低,所测到的转子铁耗远小于实际值。
而正常运行时(一般指额定时),由于负载增加,转速下降,所以转子中的铁耗增加得也不算少,此时测量到的损耗中,扣除铜耗、机械耗和铁耗(就是空载时测到的那个),都看作是杂耗,所以转子铁耗在测量时是归入杂耗的。
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发表于 2014-4-14 23:03 | 显示全部楼层
张老五 发表于 2014-4-14 22:20
从目前的应用来看,硅钢片还是用0.5厚度的,并没有变薄
至于铸铜么,只是听说,从来没见过实物

目前云南铜业有再搞,就是成本高,西门子有铸铜转子电机,nord 的也有

点评

有实物或者照片么?发出来学习一下 另外铸铜的工艺文件应该变化很大,有没有文件?  详情 回复 发表于 2014-4-15 08:31
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发表于 2014-4-14 23:39 | 显示全部楼层
跪求张老师的联系方式
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[LV.7]常住居民III

发表于 2014-4-15 07:41 | 显示全部楼层
能不能针对 其他电机进行分析呢?  比如说,直流电机?     
正常情况下,我们都是需要花费一定经历(计算仿真),一定代价(原材料成本),来实现的,是否可以有其他方式方法?
谢谢!

点评

啥意思?不明白 。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-4-15 08:32
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2014-4-15 08:31 | 显示全部楼层
baton400 发表于 2014-4-14 23:03
目前云南铜业有再搞,就是成本高,西门子有铸铜转子电机,nord 的也有

有实物或者照片么?发出来学习一下
另外铸铜的工艺文件应该变化很大,有没有文件?
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2014-4-15 08:32 | 显示全部楼层
fullingmotor 发表于 2014-4-15 07:41
能不能针对 其他电机进行分析呢?  比如说,直流电机?     
正常情况下,我们都是需要花费一定经历(计算 ...

啥意思?不明白
{:soso_e134:} 。。。。。。。。。。。。。。。。
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[LV.1]初来乍到

发表于 2014-4-15 08:34 | 显示全部楼层
张老五 发表于 2014-4-14 20:51
对于功率因数有富余的设计,实际上还有另外一个办法可以提高效率,那就是扩大气隙
效果杠杠滴

这个结论用的电机是基于同等尺寸下的还是同等功率下得到的结果?

如果是同等尺寸下,6极的极距要小于2、4极,增加气隙,其磁阻增加的更为明显,所以功率因数下降更快

点评

其实我没想那么多 只是试算一下。要对杂耗产生明显的影响,需要扩大气隙约10-20%,或者说至少要0.1毫米单边。2、4极都问题不大,但6极电机本来功率因数就低,扩大气隙以后功率因数下降比较明显,随之产生的电流增加  详情 回复 发表于 2014-4-15 08:56
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发表于 2014-4-15 08:52 | 显示全部楼层
非常感谢分享
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 楼主| 发表于 2014-4-15 08:56 | 显示全部楼层
e=mc^2 发表于 2014-4-15 08:34
这个结论用的电机是基于同等尺寸下的还是同等功率下得到的结果?

如果是同等尺寸下,6极的极距要小于2 ...

其实我没想那么多
只是试算一下。要对杂耗产生明显的影响,需要扩大气隙约10-20%,或者说至少要0.1毫米单边。2、4极都问题不大,但6极电机本来功率因数就低,扩大气隙以后功率因数下降比较明显,随之产生的电流增加和铜耗的上升足以抵消杂耗降低的影响,所以并不合算。

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以为然也  详情 回复 发表于 2014-4-15 09:33
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[LV.1]初来乍到

发表于 2014-4-15 09:33 | 显示全部楼层
张老五 发表于 2014-4-15 08:56
其实我没想那么多
只是试算一下。要对杂耗产生明显的影响,需要扩大气隙约10-20%,或者说至少要0.1毫米 ...

以为然也{:soso_e179:}
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发表于 2014-4-15 10:45 | 显示全部楼层
电机在额定负载下即满功率下的效率的提高是一方面
但是工业应用的电机的负载率都在80%-90%左右吧
那么新设计的高效电机在上述负载情况下的效率跟旧电机比,效率能提高多少?
我个人觉得提高异步电机在上述负载区间的效率曲线也应该重视

点评

效率提高多少,要看标准,当然标准上只有额定点的数值 按我实测的结果,大体上在50%负荷率以上,效率的提高幅度是差不多的,负荷率再低,恐怕就不是异步机的合适区间了  详情 回复 发表于 2014-4-15 11:23
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[LV.1]初来乍到

发表于 2014-4-15 11:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 enjoyingzk 于 2014-4-15 11:16 编辑
yjhou 发表于 2014-4-14 21:04
提问:

今天正好看见一个电动车马达,日立制作所为了提高马达效率,研制了定子铁芯使用非晶态金属来替换 ...


1. 这个技术是有没有全面推广,还是不是属于新技术?
2. 是不是像文中所说的那么有效?
3. 有没有人用过,实际情况到底怎么样?

回答:
关于非晶,了解一点,希望对朋友们能有帮助。

1. 非晶合金已经不算什么新材料了,在变压器上,特别是小型配电变压器上用的比较多,节能的效果也非常显著。但是应用在电机上还是非常新的技术,世界范围内只有美国的莱特公司有系列化的产品,yjhou提到的这篇文章我也看过,日立公司恐怕也只做了样机。

2. 没有实际做过这样面的样机,其实是我做不出来,不确定实际效果如何。但综合所查到的资料,日立公司给出的结果基本还是可信的。另外非晶能降低铁耗,这个毋庸置疑,只是能提高多少的问题。

3. 湘潭电机厂和美国的莱特有家合资厂,生产系列化的非晶电机,但铁心都是美国加工好的,湘电只负责下线和装配。国内尝试做非晶的很多,好像都呵呵了,也包括我,呵呵。

最后感慨一下,五哥的帖子好难啊,看着吃力,接着看吧。

点评

非晶的难度到底在哪里啊?磁钢大家都能搞出来,为什么非晶不行? 既然是个好技术,为什么就搞不起来呢?  详情 回复 发表于 2014-4-15 20:56

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发表于 2014-4-15 11:15 | 显示全部楼层
sczhang 发表于 2014-4-14 21:50
老五兄的讲解很精彩    高效电机我看到的热点是采用铜转子   有的采用锥形转子

提问:
高效电机采用锥形转子,这个能具体说一下嘛?谢谢
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 楼主| 发表于 2014-4-15 11:23 | 显示全部楼层
watersigh 发表于 2014-4-15 10:45
电机在额定负载下即满功率下的效率的提高是一方面
但是工业应用的电机的负载率都在80%-90%左右吧
那么新 ...

效率提高多少,要看标准,当然标准上只有额定点的数值
按我实测的结果,大体上在50%负荷率以上,效率的提高幅度是差不多的,负荷率再低,恐怕就不是异步机的合适区间了
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发表于 2014-4-15 12:25 | 显示全部楼层
张老五 发表于 2014-4-14 22:27
转子铁耗从道理上应该归入铁耗中的
但在实际上,正常的铁耗实验无法测出转子铁耗,因为空载时转差率很小 ...

明白了,谢谢{:soso_e100:}
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[LV.1]初来乍到

发表于 2014-4-15 12:58 | 显示全部楼层
提问:
“即让马儿跑,又让马儿少吃草”,提高效率恐怕是电机行业永恒的主体,五哥开了个好帖子,收益匪浅,在此表示感谢。
看着有点吃力,坚持的看完了,有几个地方不太懂,请教一下。

1. 9楼的图中说,IE2选用性能4.2的硅钢片,IE3选用3.6~3.7的。而上文从研究和试制结果来看,给出的建议是“一个牌号打天下,选用高效470,水平在3.2左右”,“两个牌号分别做,选3.5和3.0的”性能指标上有点出入,五哥帮忙解释一下。
另外4.2,3.6,3.7,这些数字指的是P15=4.2嘛?磁密1.5T,50Hz,1kg硅钢片的铁耗值?  呵呵,这个问题好像有点白

2. “吃容差”是什么意思,这个不懂

3. 12楼的图看不清楚,有很多问号,没看懂

点评

9楼的那个图,确实是用3.6-3.7的材料做的,但并没有太大的规格,实际上从试制的结果来看,这样的性能做到100kw左右,效率已经接近标准值了,电机越大,铁耗占的比例越高,控制铁损就越重要。按全系列最大要355kw来看  详情 回复 发表于 2014-4-15 14:01
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发表于 2014-4-15 13:25 | 显示全部楼层
张老五 发表于 2014-4-14 22:22
就是退火啊
退火一方面能降低材料本身的损耗,另一方面能够减少由于冲片引起的材料性能劣化,所以能降低 ...


1、既然退火能够降低铁损,为何能耗还相当的高,这个高指的是退货的能耗么?
2、退火温度控制到什么范围合适?温度过高会不会把绝缘破坏?磁感会不会降低?
3、退火和结构件的热处理一个道理么?
4、热处理后铁损能降低多少,有没有试验的数据?

点评

1、这个能耗是指退火时的能耗,要知道退火需要加热,保温,能耗是很高的 2、一般推荐的退火工艺是加热到750度左右,保温2小时左右,具体要根据自身的工艺,特别是炉子的条件来定。退火时只有铁心(或者是散片),不  详情 回复 发表于 2014-4-15 14:12
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 楼主| 发表于 2014-4-15 14:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 张老五 于 2014-4-15 14:05 编辑
enjoyingzk 发表于 2014-4-15 12:58
提问:
“即让马儿跑,又让马儿少吃草”,提高效率恐怕是电机行业永恒的主体,五哥开了个好帖子,收益匪浅 ...


9楼的那个图,确实是用3.6-3.7的材料做的,但并没有太大的规格,实际上从试制的结果来看,这样的性能做到100kw左右,效率已经接近标准值了,电机越大,铁耗占的比例越高,控制铁损就越重要。按全系列最大要355kw来看,再往上做,效率可能要低于标准值了。
里面说的性能主要是指铁损,也就是材料的P15值。
至于12楼的图么,那个是对改造后的节电率和投资回收期的实测数据(用超高效替换了高效电机)

再补充一下:容差(可查GB755)是指标准上对性能要求的允许幅度(一般是指允许性能变差),特别是对批量产品,性能有波动是正常的现象。比如效率标准值是90%,但批量生产不可能都达到90%,必然有些会高一些,有些会低一些,但低也有个限度,这个限度就是容差。对90%的效率而言,下限是88.5%。
当然也有些厂家为了降低成本,在设计时就有意把取值放低一点,比如把这台电机的效率设计值放到89.3%,这样即使考虑工艺的偏差,也不会低到下限去。这种做法,就称为“吃容差”
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