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楼主: limengde2001

[Maxwell] BMWi3驱动电机分析

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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2017-9-29 10:32 | 显示全部楼层
三、驱动电机技术参数

  
技术指标
  
额定.连续
100Nm@(0~5000rpm)& 50kW@(5000~11400rpm)
峰值.短时
250Nm@(0~5000rpm)& 125kW@(5000~11400rpm)
最高转速
11400 rpm
极限转速
  (考核机械寿命)
13680 rpm
直流母线电压
353V
最大反电势
  E0-rms-line[V]
  @11400 r/min
——V
最大AC电流
340A/425Arms(3s)
效率
Max 97%
环境温度
——
冷却方式
水冷65℃ 10L/min
绝缘等级
H级
工作制
S9
电池容量
6.5ah/25.8ah(插电)
电池功率
27kw(20C)/
电机重量
42
电池电量
33kWh(插电)
功率密度
2.976
转矩密度
5.95


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 楼主| 发表于 2017-9-29 11:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 limengde2001 于 2017-9-29 11:23 编辑

四、成本重量分析

电机总重42kg,125kW峰值,功率密度2.976,远远超过美国能源部2020目标1.6(丰田、日产等2010年前后产品接近该指标),可见i3的确有很大的技术进步,值得分析。
有以下两点减重措施值得关注
1.     多极(12p)空心化:定子轭部减重,绕组端部减重,尤其转子冲片内部减重很多;
2.     创新外壳结构:有没有发现这个电机外壳装配拆分好怪异,好坏先不论,这种创新让人耳目一新,外壳包括轴承仅11.5kg。

  
主材分析
  
项目
重量
单价
成本
Cu
6.35
55.00
349.27
Fe
25.21
25.00
630.24
Mag
2.01
350.00
703.20
合计
33.57

1682.71
主材峰值功率密度
3.72


主材峰值转矩密度
7.45


单位功率


13.46
单位转矩


6.73

粗算,该电机成本不超过3500元。
注:价格按去年较为稳定的材料价格,今年材料价格大涨,应该是不可持续的。


1.png 2.png 3.png
看到该冲片,相信首先会担心2点:漏磁过大、强度不足,稍后会进行分析


补充内容 (2017-9-30 13:17):
看图像是人字形斜极,对吗?

补充内容 (2017-9-30 13:23):
外壳的加强筋和骨架结构也值得学习,对减重、增强、抗震都大有好处,有时候比从电磁考虑效果更明显

补充内容 (2017-10-11 20:38):
宝马电机高功率密度的诀窍欢迎探讨

补充内容 (2017-10-11 20:42):
宝马这种创新外壳形式有做过的吗?大家怎么看?
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 楼主| 发表于 2017-9-29 15:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 limengde2001 于 2017-9-29 15:14 编辑

五、电机结构尺寸及其材料
转子冲片略有误差,见附件dwg文件 bmw-i3-rotor-punching.DWG (114.7 KB, 下载次数: 193) 参数已经备齐,见下表;
1.1 主要结构及其尺寸
  
电机主要结构及其尺寸
  
电机基座最大外径
——
气隙长度
0.7
定子铁芯外径
242
定子铁芯内径
180
定子铁芯轴向长度
132
转子铁芯外径
178.6
转子铁芯内径
52(估计值)
转子铁芯轴向长度
132
1.2 定子结构 (72 槽 12 极 单层分布绕组,槽形自己推测的)
  
定子冲片及槽形结构
  
Number of Stator  Slots:      72
  
Outer Diameter of  Stator (mm):       242
  
Inner Diameter of  Stator (mm):       180
  
  
Type of Stator  Slot:      3
  
Stator Slot     
  
            hs0 (mm):   0.8
  
            hs1 (mm):   0.8
  
            hs2 (mm):   21.3176
  
            bs0 (mm):   1.9
  
            bs1 (mm):   4.03258
  
            bs2 (mm):   5.89407
  
            rs (mm):      0.2
  
  
Top Tooth Width  (mm):    3.9619
  
Bottom Tooth Width  (mm):     3.9619
  
Skew Width (Number  of Slots):  1
  
  
Length of Stator  Core (mm):    132
  
Stacking Factor of  Stator Core:   0.97
  
Type of Steel: 30DH

Designed Wedge  Thickness (mm):         0.800004
  
Slot Insulation  Thickness (mm):      0.3
  
Layer Insulation  Thickness (mm):   0
  
End Length  Adjustment (mm):       10
  
Number of Parallel  Branches:     6
  
Number of  Conductors per Slot: 9
  
Type of Coils:       11
  
Average Coil Pitch:      5
  
Number of Wires per  Conductor:       12
  
Wire Diameter  (mm):        0.724
  
Wire Wrap Thickness  (mm):     0.08
  
Slot Area (mm^2): 110.861
  
Net Slot Area  (mm^2): 89.9087
  
Limited Slot Fill  Factor (%):      80
  
Stator Slot Fill  Factor (%):  77.6487
  
Coil Half-Turn  Length (mm):   222.886

1.3 转子结构(12P-双U型)
  
转子冲片及槽形结构
  
详见附件CAD文件
  
PERMANENT MAGNET DATA
  
  
Residual Flux Density (Tesla):    1.24
  
Coercive Force (kA/m):       939.772
  
Maximum Energy Density  (kJ/m^3):       291.329
  
Relative Recoil Permeability:      1.05003
  
Demagnetized Flux Density  (Tesla):  0
  
Recoil Residual Flux Density  (Tesla): 1.24
  
Recoil Coercive Force (kA/m):    939.772


微信截图_20170929145542.png





补充内容 (2017-10-11 20:40):
备注:采用的是描绘的模型,有坛友方便共享下测绘数据吗?
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 楼主| 发表于 2017-9-29 15:18 | 显示全部楼层
说明:
好像在哪儿看到说采用的是0.2mm的片,暂时先用0.3的片粗略算下
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 楼主| 发表于 2017-9-30 12:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 limengde2001 于 2017-9-30 13:30 编辑

六、主要电磁性能分析计算
6.1 空载反电势、空载磁密、齿槽转矩、气隙磁密波形(冷态)
BMWI3反线反电势有效值375V,幅值524.4V,约1. 5倍母线电压(353Vmax)。
齿部、轭部磁密为1.23,气隙磁密0.73T。
齿槽转矩极小,仅±0.03Nm(若不斜极也不大,为±3Nm)。

值得注意:
  • 磁钢两侧宽槽设计一举两得,对隔磁和减重有很好的作用
  • 空间占位优化了气隙磁密
  • 但是从冲片的结构分析磁桥局部结构有待优化
  • 转子轭部局部已经饱和了,可以大幅减重且不会导致单位电流转矩饱和


相信不少前辈拆解见过实物的,请教大家:
1.      转子铁芯分六段斜极,是不是要开3套模具?
2.      看图好像不是单边斜,是不是用了V型斜抵消轴向力?


1.png 2.png 7.png 8.png 9.png



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 楼主| 发表于 2017-9-30 16:53 | 显示全部楼层
6.2连续运行及转矩脉动
根据报告推测,该电机可以在5000rpm-75kW连续运行,温升约115-65=50℃。但最高转速时,75kW恐怕难以长期连续运行。
所以不妨以最高车速功率计算50kw不同转速性能(取5000rpm、9000rpm、11400rpm,便于与实验数据对比)。


低速连续工况50kw-5000rpm-95.49Nm运行(约65km/h
值得注意:
1.      效率不错,不像橡树岭报告中给出的测试值那么低,应该是测试报告有问题;
2.      铁耗应该更小一些,因为冲片材料我按30厚算的。
3.   脉动±2.5Nm
2.4.png 2.1.png 2.5.png 2.2.png




补充内容 (2017-10-11 20:51):
仿真显示该电机不像橡树岭测试报告中效率低,认为是测试有问题,大家怎么看?
2.3.png
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-10-1 10:35 | 显示全部楼层
前辈,冲片材料厚度怎么考虑的?

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暂时用30DH粗略的算的《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》  详情 回复 发表于 2017-10-9 13:57
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-10-1 11:08 | 显示全部楼层
前辈,算出的反电势小了30V,感觉可能是硅钢片材料不一样,可以帮忙看一下么!

补充内容 (2017-10-3 18:55):
已经找到原因,,,,,

BH.zip

287 Bytes, 下载次数: 108, 下载积分: 西莫币 -1

点评

是不是导磁性能设置大了导致反电势小????  详情 回复 发表于 2017-10-9 13:59
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-10-3 18:58 | 显示全部楼层
前辈,冲片材料厚度用叠压系数考虑的么?

点评

按0.97分析,Maxwell中可以根据叠压系数修正bh曲线和密度来考虑叠压系数  详情 回复 发表于 2017-11-9 23:25
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2017-10-4 21:51 | 显示全部楼层

期待的杰作!可以学习
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2017-10-9 13:57 | 显示全部楼层
BY_CH1 发表于 2017-10-1 10:35
前辈,冲片材料厚度怎么考虑的?

暂时用30DH粗略的算的《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2017-10-9 13:59 | 显示全部楼层
BY_CH1 发表于 2017-10-1 11:08
前辈,算出的反电势小了30V,感觉可能是硅钢片材料不一样,可以帮忙看一下么!

补充内容 (2017-10-3 18:55 ...

是不是导磁性能设置大了导致反电势小????
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该用户从未签到

发表于 2017-10-9 15:41 | 显示全部楼层
limengde2001 发表于 2017-9-29 11:08
四、成本重量分析
电机总重42kg,125kW峰值,功率密度2.976,远远超过美国能源部2020目标1.6(丰田、日产 ...

图像显示是人字型斜极。
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-10-9 21:28 | 显示全部楼层
limengde2001 发表于 2017-10-9 13:57
暂时用30DH粗略的算的《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》

找到设置芯片厚度的地方了,谢谢。
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-10-9 21:30 | 显示全部楼层
limengde2001 发表于 2017-10-9 13:59
是不是导磁性能设置大了导致反电势小????

是BH curve后面磁密大的部分没有,用外推法拟合了一下,差不多相等了
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 楼主| 发表于 2017-10-11 21:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 limengde2001 于 2017-10-11 21:10 编辑

6.3连续高速运行( 50kw11400rpm-41.88Nm)仿真结果如下:
5.png
一些相关图表如下

1.png 2.png 3.png 4.png 6.png







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 楼主| 发表于 2017-10-11 21:08 | 显示全部楼层
6.4峰值转矩运行
值得注意:
峰值转矩足够,转矩脉动小,达0.79%。(说明:计算值比测试转矩大,可能是由于冲片不是精确模型)
此外,与报告一致,峰值电流时转矩没有饱和,转矩电流曲线是一条直线。

5.png 6.png 4.png 3.png 2.png 1.png
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 楼主| 发表于 2017-10-11 21:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 limengde2001 于 2017-10-11 21:26 编辑

6.5矢量控制MTPA策略变频运行
转矩转速包络线与报告一致,效率map图的高效区分布也与报告一致,但效率值比报告要高3个点。

  
母线电压
  
353
极限相电流
375Arms
峰值转矩
262
峰值功率
135
峰值转速功率
152
转折速度
5130
最高效率
97.5%
80%高效区占比
98.92%eff-area>80%
  
98.00%eff-area>85%


有以下几个特点值得注意:

1.        高速功率基本无衰减;
2.        高效区在高速大功率范围,与报告一致;
3.        最高效率97,不像报告显示的那么低
4.      高效区范围广,达98%以上。


效率map图如下
3.png 橡树岭实验室实测效率map图如下 7.png

电流超前角扫描如下
1.png
2.png



点评

电机设计的余量好像很大,特性比较硬啊。反电势设计的很低  详情 回复 发表于 2017-11-24 10:05
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 楼主| 发表于 2017-10-11 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 limengde2001 于 2017-10-11 21:35 编辑

七、电感参数计算
电感map图如下
1.png 2.png
提取出低速时MTPA运行时i3电机的电感,如下:
3.png
值得注意:
直到峰值电流,凸极率一致维持在2以上,电流转矩曲线呈现出很完美的线性。

4.png
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-11-5 10:55 | 显示全部楼层
limengde2001 发表于 2017-9-30 12:06
六、主要电磁性能分析计算
6.1 空载反电势、空载磁密、齿槽转矩、气隙磁密波形(冷态)BMWI3反线反电势有 ...

前辈 back EMF 两张图的那个正弦线代表什么?
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