wang040921
发表于 2009-4-29 14:43
下载下来,学习一下
wang040921
发表于 2009-4-29 14:44
跟各位学习了。谢谢
aice2001
发表于 2009-4-29 15:29
呵呵,又有人在这个地方栽跟头了,我来告诉你,这种电机气隙磁密取值要求很高,举例来说,1个电机你设定了气隙磁密是7000高斯,气隙长度0.6mm,我想你用的磁钢是烧结钕铁硼吧,现在问题来了,组装后实际的气隙磁密大 ...
pull 发表于 2009-4-29 12:59 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
齿槽效应大,效率是会低,但是为什么就是气隙磁密大引起?能不能在解释一下。
我理解的:空载时,电流大,应该是反电势低。如果气隙磁密再大,那么不是应该高了吗?
还是因为磁密过大,硅钢片饱和,引起反电势降低。
titi27v
发表于 2009-4-29 20:27
低20%的确不应该是机械和杂散耗引起的。
估计是永磁造成的
tjulix
发表于 2009-4-29 21:53
21# pull
钕铁硼的气隙磁密只有不到1T么?我印象中它的磁能级应该是比较高的。
chenbin1984
发表于 2010-3-22 10:14
我的空载电流太小了。怎么办?
jiajia18
发表于 2010-3-23 13:46
太小不好?
要增大你调整F好了。
careyfour
发表于 2010-3-23 16:49
定转子铁芯材料与仿真会有差异,另外,电机的生产与装配所造成的机械损耗!
zwh
发表于 2010-3-29 20:45
小电机对磁路的长度很灵敏,因叠压,冲片冲制时的变形,造成叠压力不够,影响铁心长度,所以空载电流大。这是个常见问题,解决方法是加长一点铁心即可。
ymchgn
发表于 2010-10-28 16:48
条件允许的话可以增加圈数
careyfour
发表于 2010-10-29 12:29
回复 4# forlink
请问下,怎样设置才能排除这种理想空载,而是实际的空载状态呢?渴望解决办法。
hitsammi
发表于 2010-10-29 16:57
仿真时,考虑齿槽转矩了吗。
yzhjim
发表于 2010-10-30 18:33
这差别也太大了吧?这么大的差别或许跟装配工艺有关
yzhjim
发表于 2010-10-30 18:35
空载转速情况怎么样呢?
zhaoranjun
发表于 2010-10-30 22:07
是不是绕组把星接弄成角接了啊
20061964
发表于 2010-11-1 21:37
我来说几句,凑个热闹。我还没仿真过,有什么基本错误请指出来,现在用电机学的东西分析下,希望能帮助楼主。
从能量上考虑,当端电压不变时候,空载时候建立磁场所需的能量+铁损+铜损+机械损=UI(0)
我感觉,一般情况下,铜损不会与仿真有太大出入,主要就是看铁损和机械损。
1,铁损考虑:饱和,实际气息做的大了,选取的永磁材料实际磁导率没这么大,线圈绕线水平不咋地或是质量不咋的
2,机械损就是考虑摩擦,装配不当等等,楼上几位说的铁心冲片什么的也是属于加工工艺
wangmj888
发表于 2010-11-19 20:31
要降低空载电流,就增加线圈的匝数就行了!
docliu09
发表于 2010-11-20 16:54
pull你好,我的BLDCM电机空载电流很大,空载情况下电机的MOS管发烫的很厉害,时间一长,就烧MOS管。
600W左右。
cxw770
发表于 2010-11-21 15:30
换矽钢片。哈哈。
minyuewuyi
发表于 2010-11-21 18:02
这个设计上理论计算和仿真都没有问题。实际出现偏移就是机械损耗过大