Maxwell 2D 中得到的齿槽转矩为什么不是关于0对称的
本帖最后由 simayanyun 于 2013-5-24 18:37 编辑我的电机模型
我仿真的是2极24槽电机,额定转速100000,槽型对称,如图。
这是在Rmxprt里得到的齿槽转矩,作为参考。
这是我在Maxwell 2D中,令A、B、C三相激励均为Current恒电流,且值均为0时的,Torque曲线
由于齿槽转矩太小,为了看平均值,我给它乘上了1000000,大家不要惊讶
这个图是考虑了涡流损耗和铁心损耗的,但是在零电流下应该没有影响。
我之前没有考虑铁心损耗和涡流损耗时,图形和这个几乎没有区别,也不是关于0对称的。
我的仿真时间是0.0001s,步长是0.0000002s
根据王秀和老师的论述,根据推导,齿槽转矩应该是关于0对称的曲线,为什么Maxwell 2D里仿真出来的不是呢?
是我忽略了哪些因素,还是应该消除哪些因素的影响呢,还是要对结果进行什么修正呢?
跪求大神指导!
看了一楼大神的指导,我决定将网格抛分改小,主体网格、永磁体网格、导线网格都是1mm,主体表面网格0.01mm,永磁体表面网格0.005mm
在仿真后我看到齿槽转矩仍然不是关于零对称的,但是有下行的趋势,于是我决定多算几步,结果我看到了令我惊悚的一幕。
齿槽转矩搭载在了一个周期为180电角度(12槽)的基波上,我只改了网格大小啊!!!
之前没见过啊,是我算错了还是大家算齿槽转矩都会有基波出现????!!!
可能是网格问题导致的,理论上应该是完全对称的,但是由于网格剖分的原因,仿真出来的曲线不一定完全对称。 hxmotor 发表于 2013-5-24 16:44
可能是网格问题导致的,理论上应该是完全对称的,但是由于网格剖分的原因,仿真出来的曲线不一定完全对称。
那大神,我应该改变哪部分的网格抛分?定子叠片吗?是要抛分得更细是吗? 转矩太小了,必须降低非线性残差才能满足精度
模型最好也再次用自适应网格剖分,将误差控制更小,气隙部分再次加细,将网格的剖分质量提上去
这两步应该能解决这个问题
即使我们大电机里面,齿槽转矩的均值也不是0,也是一个很小的值,这个值就跟上面两步有关的
如果解决不了,可以上传模型,有空帮你看看 hxmotor 发表于 2013-5-24 16:44
可能是网格问题导致的,理论上应该是完全对称的,但是由于网格剖分的原因,仿真出来的曲线不一定完全对称。
大神,拜托再看下我后来上补充的部分吧。我把网格改小了。 Edwin_Sun 发表于 2013-5-24 17:10
转矩太小了,必须降低非线性残差才能满足精度
模型最好也再次用自适应网格剖分,将误差控制更小,气隙部 ...
大神,你做过大型电机的齿槽转矩分析是吧,现在它搭载在正弦曲线上了,你看看吧,我已经吓坏了。跪求解脱。 simayanyun 发表于 2013-5-24 18:32
大神,你做过大型电机的齿槽转矩分析是吧,现在它搭载在正弦曲线上了,你看看吧,我已经吓坏了。跪求解脱 ...
sorry。。。 自己顶一下。 楼主,问题原因找到了吗?我的也出现你说的那种情况了。 首先你得把气隙网格剖分细一些,然后把转速改为1deg/s,你可以计算一下你旋转一个齿距需要多长时间,然后把时间步长调小一些 气隙剖分细一点可以弄个四层,比如可以:步骤1:删掉所有的剖分步骤2:利用Inselect,设置Band和Airgap的剖分长度为气隙长度一半步骤3:利用Inselect,设置定转子铁心、磁钢、线圈的剖分长度为上一步的两到四倍步骤4:选择所有物体,利用Surface,设置15度或30度;长度为0.01或0.005 然后,齿槽转矩两个周期可以稳定了,转速设置为1deg/sec。如果齿槽转矩周期为15deg,你就把周期设为30deg,时间步长设置为30/100
linian1901 发表于 2013-7-25 16:16
然后,齿槽转矩两个周期可以稳定了,转速设置为1deg/sec。如果齿槽转矩周期为15deg,你就把周期设为30deg, ...
请问齿槽转矩的周期是怎么定的啊? 电脑硬件不行拉啊,再细就跑步起来了,有没有什么好的剖分经验,使得剖分不是很蜜但是求解精度还可以? 你那个曲线不是正好关于零点对称吗?
请搞清楚对称和反对称的意义,仔细想一想就会明白的。 拜托认真看 相似问题,先学习下 鱼火土 发表于 2014-4-25 10:33
相似问题,先学习下
1卸掉外电路
2赋予0电流
3低转速仿 齿槽转矩不会那么小,你把网格细分下试试! 步骤已经很清晰了
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