不同规格硅钢片铁损对性能的影响
案例背景:1.感应马达电机,应用于压缩机
2.同样的绕组,冲片设计
3.一个sample 用An50W800 steel,一个sample 用35CS440 steel
测试结果显示:
1.两个sample 空载功率相同
2.35CS440 steel sample 空载电流高8%。
结果分析:
1.0.35冲片叠压系数小
2.35CS440饱和磁密低
请前辈指点:
1.如何改善绕组,能够使我的空载电流降下来,同时总的空载功率减下去
2.如何使高性能的冲片体现它低铁损的价值 多大的电机?
一般来说,小功率电机中,低铁损的特性是不容易体现的
考虑一下增加几匝线圈试试 回复 2# 张老五
谢谢张工的答复。
此压缩机电机运行工况在1600W-2600W.
我本计划增加几圈,但是最大扭矩点没有余量了.
我是不是可以这样理解?
1.对于高磁密的电机,不同规格的冲片铁损区别很小
2.低铁损的冲片饱和磁密低,需要更大的励磁电流,最终导致我的电机铁损降低,但是铜损增加。
既要保证最大转矩,又要降低低铁损冲片的励磁电流,请问还有其他的方案吗?
请问您有用高牌号Steel成功提高效率的经历吗(对于感应马达)?
1.电机的功率范围
2.电机的工作频率 回复 2# 张老五
我的马达额定工况磁密在1.8T左右。
我对比了一下鞍钢800和中钢440的B-H曲线。
要想达到1.8T
440steel 需要的H要大8%(即励磁电流F=NI要大8%),从而导致:
1.440 steel sample 铁损降低
2.440 steel sample 铜损升高,
3.总的损耗没有变化
如此看来,高牌号steel 并没有起到应有的效果? 回复 3# cary.wu
这位兄弟在哪高就啊?怎么说话这语气,总觉得有些不习惯。
铁损的影响大小,跟磁密的高低关系不大,跟电机的大小密切相关。一般来说,小电机中,铁损占的比例小,所以提高牌号对总损耗的影响有限,反而由于高牌号的磁化性能差,造成磁化电流增加,总电流增加,引起铜损增加的可能性。
反之,大电机中铁损占的比例高,有的甚至可以超过定子的铜损,这时提高牌号的效果就会很明显。 回复 4# cary.wu
一般来说,由于高牌号的硅钢磁化性能差,因此漏抗也跟着变小,因此最大转矩也会增加的。如果原来的材料最大转矩没有余量,那改材料后应该会有一点余量。
加几匝线圈是最简单的办法,再不行,调整一下主副线圈的匝比好了,如果你这是单相异步机的话。 回复 5# 张老五
谢谢您的帮助。
我在苏州艾默生工作。
以后有问题可以再次交流。 回复 6# 张老五
另外请教一下你铸铝转子提效率的问题
我已经做的,但是没有明显效果的几个方案,
1.加高端环
2.冲片高温退火
3.转子槽挖大20%
4.转子脱壳(这个有0.3% 提高)
注:单相电容运行感应电机,额定点230V,60hz,1500W,转子外径71.0mm,单边气隙0.56mm
您能帮忙再提几个建议吗? 回复 8# cary.wu
1、这个效果不会好,因为端环本身就没多大,加高也加不了多少
2、哪个冲片定子还是转子还是一起,退火工艺是什么,什么牌号的硅钢片
3、挖大的部分在哪,哪个位置
4、脱壳是有效果的,但效果如何要看铸铝的工艺,脱壳工艺也有关系 回复 9# 张老五
1.Bao50W800 Steel 800℃高温退火,只是退火转子冲片
2.转子齿部,厄部都挖了
请问你还有没有提高效率的方法?能不能给一点建议? 回复 10# cary.wu
转子退火效果不明显,要退火也是定子,一般转子做个发蓝就行 我的转子也发蓝了,效率能有0.5%提高,除了这个你还能有其他的方法吗? 回复 12# cary.wu
定子铁心退火,效果还不错
除此之外,就只有增加材料用量了 回复 13# 张老五
非常感谢 回复 14# cary.wu
wu工,我也是做压缩机马达的,期待多向你学习 回复 16# wwm7509
是的,我们的转子都是不需要磨外圆的,所以气隙大,你有提高效率的建议吗? 回复 15# GoogleGoogle
彼此学习,请问你对马达提高效率有没有比较特别的方法,除了我们以上讨论的,你对转子铜损和杂散损耗的分离有没有分析方法。
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