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发表于 2010-9-13 19:59
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来自: 中国上海
本帖最后由 zengxiaodong 于 2010-9-13 20:33 编辑
回复 64# 大脚龙
为楼主专业知识叹服,希望能经常看到你的解答.
我在电厂工作,有些问题希望能得到你的指点.
我厂型号为YKK560-4的6KV电机,上海电机厂出品,拖动的负荷是锅炉的一次风机.从投入运行至今,轴承的问题始终困绕我们.
电机的前轴承为NU232ECM/C3 SKF 后轴承为6330ECM/C3.采用的是#3二硫化钼锂基脂润滑. 在每次检修更换轴承后,前轴承总是在使用半年左右就表现为运转噪音变大,温升高,基本靠每2到3周一次的加注润滑脂来改善运行工况.但在夏季高温季节时,加油后轴承的温度迅速窜升,加之此电机的工作温升本来就挺高(夏季绕组的温度最高可达90多度),加油后轴承的温度可接近100度.所以必须外加两台轴流风扇来强制冷却,给我们的维护工作带来很大麻烦.而且每年一次的小修检查时总是发现前轴承NU232ECM/C3 保持架磨损严重,不得不更换.后轴承情况较好,检修中也没有发现轴电压造成的损害.咨询过上海电机厂,没有回复.另外我发现上海电机厂的同类型电机在我厂其他设备上运行中也表现出电机散热不良,前轴承发热,易损坏.
盼回复.谢谢.
69# 大脚龙
这么快就有大家的回复,谢谢.
出于行业的习惯,我提供的信息似乎少了一点,我给大家补充上.
YKK560-4 表示的是4极电机,也就是1500转.电厂的一次风机一般都是卧式的.与风机的连接多采用的是刚性连轴器联结.此电机功率是1250KW.
此种结构类型的电机在我厂有近10台,出现的问题有共性,应当不是电机本身加工精度的问题,如果连一根轴上的轴承都不能保证同心度,上海电机厂也该关门了.
此电机维护说明上要求使用的是#3里基脂,由于单位技术人员出于耐温性的考虑结合维护用油脂的库存采购成本,除了有特殊要求的进口电动机以外,敞开式轴承的脂润滑都采用的是#3二硫化目里基脂.运行中补充润滑脂都是根据轴承运行声响和运行小时数来决定的,一般不会过量补充.
此电机后来某电机修理厂进行过一次改造实验,增大风冷器管列形式,增大散热面积,加大电机内循环风扇风量,使此台电机的整体温升较其他同型号电机下降近10度,说明此电机原设计有问题.目前该电机还在运行中,前轴承因温升下降10度,所以工况有所改善.
结合楼主的解答,我想继续请教下,将此电机的前后轴承形式对调下是否可行?或都采用6330?
由于风机侧的轴承采用的是双列调心轴承,我倒认同楼主所说的前轴承没有达到基本的工作负荷,导致的滑动摩擦,在检修中多次发现轴承的内圈有兰色或近咖啡色的顺运动圆周痕迹,应当是轴承跑道过热的印迹,但是否为滑动留下的,我不敢妄言.
保持架磨损我也怀疑和整个轴系的不对中或对轮间隙过小引发的振动导致的.因为跨专业,不好鉴定.
SKF的厂家技术人员曾到我厂,建议使用刚保持架的轴承,但SKF家没有此型号的轴承.
我觉得大脚龙的上述轴承问题基本上得到解决!
主要的问题还是润滑,因为电机设计时根本就没有考虑到轴承的散热和温度,加上轴承内径比较大,使得轴承的工作转速实际上接近极限转速(甚至几乎肯定超过了极限转速,因为轴承样本给出的极限转速也才1900转每分!),加上圆柱滚子轴承本身对于润滑脂的损伤比较大,这些综合的因素就使得润滑脂的寿命不长!
每2~3周加入润滑脂,这里也存在问题:一是润滑脂的牌号未经仔细选定,很可能粘度太高(按照100度工作温度,应该要求的基础油粘度为220cSt,@40摄氏度);二是加注的方式方法也有问题,应该少量加注,否则加注后轴承温度显著升高,要10~20小时甚至更长的时间后温度才能降下来;三是轴承的密封欠佳,从而会引入污染同时润滑脂的保存和成沟也会有困难。 |
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