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耐压问题

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该用户从未签到

发表于 2011-3-19 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

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先遇到三相异步电动机,定子打耐压ok,装上转子后,打耐压有时候通不过有时候通过,为什么会出现这样的问题?
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发表于 2011-3-20 07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
应该是定子绕组部分绝缘有薄弱点,装配上转子后,绕组有对转子放电现象。我遇到过不装配转子时匝间测试正常,装配上转子后匝间测试波形异常,应为转子剩磁影响。
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发表于 2011-3-20 07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# duanxianjie

从你放映的情况判断,有可能是你的定子外径尺寸和机座尺寸配合有问题,造成压入后绝缘破损。
解决这个问题可以从以下几个方面入手
1:确定浸漆后的定子外圆尺寸
2:根据浸漆后的定子外圆尺寸选配机座的内径
3:保证性能的情况下,适当减少槽满率
4:增加绝缘强度和延长浸漆时间和烘干

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 楼主| 发表于 2011-3-21 08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在可确定定子没有问题,因为定子是浸漆压上机壳后测试都是ok,不是批量,有时候一百个有十几个,有时候没有,但是一放上转子,装上端盖就波形异常通不过, 有时候是一次通不过再打几次就通过了,次现象很奇快一直为找到原因,就个人分析是不是转子导条有细条或者是导条有气泡?请各位给点意见
谢谢
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发表于 2011-3-21 10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 5# duanxianjie
按照你现在的说法有可能是
1:电机端盖和机座内的细微铁粉和铝削没有清理干净。
解决办法:组装请机座和端盖内刷铁红油漆,或使用压缩空气把它们吹干净在组装。
2:转子铸铝时在端环与片间产生的铝削没有清理干净。
解决方法:在转子动平衡时,使用专用工具把端环与片间产生的铝削切掉。
3:绕组端部整形产生的 浮线和端盖及机座爬电距离非常小。
解决方法:严格按照工艺要求进行加工,或借助工装,避免绕组在整形时产生的浮线、端部高度凸凹等现象。
希望以上的观点能帮助你。

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发表于 2011-3-21 16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
上面说的都很详细了!我还有一点想法,那就是机座和端盖的圆度怎么样,会不会是椭圆度比较大,安装发生变形,从而导致绝缘破损.
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发表于 2011-3-21 18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 7# guzeng


  椭圆度比较大,安装发生变形,从而导致绝缘破损可能性不大的,主要考虑定子绕组部分,端部是主要引起原因。
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 楼主| 发表于 2011-3-22 07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是定子的问题,我拆下端盖只放转子,波形异常通不过,把转子拿掉装上端盖打可以通过,这又是怎么回事呢?
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发表于 2011-3-22 11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 9# duanxianjie

你应该考虑一下端部长度是否够长,以前我公司做一款配套电机Y80M2-4-0.75KW,客户要求机座长度为128毫米,而标准实际长度是148毫米。铁心长度客户要求不能更该70毫米,那只有缩短线圈端部长度了,可是,第一批就出现了你所诉的问题了,只装端盖,高压可以通过,放入转子就通过不了。后来我把绕组形式改变了,才解决这个问题。主要是
原来采用单层同心式,整线操作工不好整形,要么整的线圈低矮,可都在槽口堆积着,5%的线圈通过不了高压。
后来改为双层正弦绕组,槽口的线圈基本上就不会堆积在这个地方。从而避免了转子放入定子线圈组件后产生高压了。

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 楼主| 发表于 2011-3-22 12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的意思就是说槽口堆积的线圈与转子共同产生了高压,使得通不过是吗?
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发表于 2011-3-22 12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 10# tech4

一般客户不会要求多少叠高吧,要求性能达标就可以了,如果结构上不允许就没办法了。
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发表于 2011-3-22 12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 11# duanxianjie

应该是这样的。
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发表于 2011-3-22 12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 12# a237170476

我就见过许多外商,就要电机冲片的叠高参数,不允许变动的。
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