关于内花键型永磁同步电机的花键问题
本帖最后由 lanjeo 于 2015-4-29 10:07 编辑引言:现今市场上一般为平键型伺服电机居多,但是也有部分因为使用配合要求以及成本等其他原因,也有轴端采用花键连接的电机。
提问求助以及欢迎大家讨论:
由于电机实际使用工况不同,电机使用过程中内外花键除了会承载径向载荷运转外,有时会存在轴向短距摩擦,其实就会出现严重的磨损问题。我公司就出现过这样的问题,电机轴为13T渐开线的内花键,由于配合的外花键油泵为螺杆泵,所以泵在正反转的径向运转过程中同时还承受着1mm的轴向移动。结果导致电机内花键的花键齿磨损厉害甚至花键齿直接断裂,键齿全无。
先想请有经验的人才帮忙分析一下,造成花键磨损如此厉害的大概原因,以及解决办法。
谢谢!!!
我们以前也有应用内花键13T电机,的确有内花键不良的问题:
主要是内花键加工后内表面处理结果不如平键轴效果好,同时他们承载了更多的负荷,所以更容易损坏;
现在外面已经考虑采用内平键电机来替代内花键电机; 两个原因。
一个是强度
一个是配合 回复 2# 邢小松
谢谢,这是也是我们暂时使用方案。但是我还是想寻找出解决的方案。 回复 3# 海娃
概况起来,是可以这样说明。但是事实情况是,我们一共出厂的有二百多这样的电机,但是因内花键损坏返回的只有5台,如果说单纯的这二个原因,那么不应该是这样的比例有问题啊。这也是至今我们项目没有下结论的原因。 说了叫你换~~~~~~~~~ 硬度和装配精度 在电机轴向增加缓冲部分,提高加工精度,增加强度,还是得具体分析 硬度和装配精度 轴换材料或者 热处理调质。
电机组装精度要控制好轴跳动
电机装配要搞好同心度。 1mm的轴向移动。主要是电机轴向窜动尺寸引起的,还是配合的泵引起的。
个人认为解决方案,查明轴向窜动的尺寸是有何引起,控制好轴向尺寸。 你们的内花键是机加工的还是开模的,要是机加工的,加工完之后热处理是不是采用油浇的工艺进行热处理,由于油的流动性不是很好导致,热处理时产品可能会不一致性,就会出现部分产品热处理不到位。建议采用开冷挤模加工内花键,不过成本较高。
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