请明确:一、电机用于那里?二、50HZ/60HZ要求的转速及功率。要是你的客户要求50HZ/60HZ的负载转速都是1600,那你直接告诉他不可能吧。60HZ/4极的同步转速是1800,负载转速1600也算是合理;50HZ/2极同步转速是3000,负载转速1600,这样的电机可以拿来做发热丝了,就算是可以达到要求那也没意义。 回复 21# lvwei1020
电机是用在清新机上的,大概可以理解为风扇吧。额定电压为230V/50Hz,要求是120V/60Hz是1600转,230V/50Hz时候也是1600转,因为负载(风轮)定了,转速低了,过滤值,负离子浓度等指标都达不到要求。所以客户强烈要求在230V/50Hz的时候也要达到1600。但太高的话噪音就很利害。只是不知为何,二极电机嵌线接线均没有问题,设计出来的转速只达到了1400。。。设计书上的理论还是不太靠谱的。。。本人初接触电机设计,经验方面还尚浅,望理解。更希望得到帮助。谢谢! 你确定电机的接线没有问题。。那么设计时的负载转速是否达到1600?若设计值是达到了1600,但是实际制造出的样机却无法达到1600,有可能你的样机的转子电阻比设计值大了;因为你的设计的电机转差很大,所以转子电阻不准,在转速方面的反应是很敏感的。。。 楼主这样的东西确实不好做,但是并不是做不到,按你给的数据看,你的电机设计上要注意以下几个问题:
1、转子端环的厚度可以适当的降低(具体尺寸多少,请楼主慢慢试),同时要确保铝的纯度(你可以找个纯度比较容易控制的材料,不一定要高纯度,因为你这个电机本身要求就是要特性硬,所以纯度不是重要的,但是一定要稳定);
2、适当增大气隙。
(因为端环的高度和气隙的大小和电机的特性都有一定的关系,但是他们对电机的影响不是成线性的,所以具体多少,需要楼主慢慢试,但是一定要保证转子的电阻要增大);
3、楼主绕线估计是太粗了,需要适当降低线径,特别是副绕组需要降线径,加匝数 回复 24# lvwei1020
对于这个电机样机,第三点确实是落到了点子上。因为按设计书里算出来的线径通常是比较大的,特别是对二极电机,数据与实际应用差异较大。还有我注意到这个电机,稍为加大一点电容,转速立刻就降下来了,求解!?
对于第二点,二极电机,通常我们已经将气隙增加至0.35MM,估计是足够,
第一点提到的铝环,估计要等绕组确定后,再试的吧。
还有,要增加电机的力矩,提高效率,应该是加大线径和匝数,版主怎么还要降低主副相线径呢?谢谢! 回复 23# kingbinta
设计时,不是按同步转速的3000转计算的么? 回复 25# 0757bill
你所要做的是增大堵转力矩,其实际是增大工作点的扭矩,也就是我所说的特性要做硬,而不是单纯的增大效率、提高最大扭矩 回复 27# lvwei1020
谢谢!受益良多。。。受益良多!{:1_494:} 我觉得很有可能是下错线了 回复 29# smallmine
线没有下错,已经反复检查了,谢谢!
这个二极电容电机真让人烦恼! 1、怀疑为下线错误,可以用测功机测试一下。看看曲线如何?
2、带一个小一些负载,转速能不能上去,如果不能说明输出功率太小,需重新设计参数。 本帖最后由 simeng 于 2012-6-12 08:33 编辑
回复 18# 南牛 您好!在下慕名而来,借此贴一楼,特地请教您一个小问题,就是“南牛三相异步电机设计软件V6.2”生成的定子冲片DXF文件。
我是按下图指定尺寸:
生成文件打开如下:
也就是说尺寸hs2与所指定值14.08不符合,此为疑问之一。另外对于该种槽形,我专门查看了傅丰礼的《异步电动机设计手册》,槽底部是一半圆,而软件生成的明显是比半圆稍大的弧,与两侧相切,此为疑问之二。
也许标准不同?望答复。 据我所知,实际冲片的槽形由模具冲裁而成,而制造凸模是光滑过度的,也就是是比半圆稍大的弧,与两侧相切;如果槽底部是一半圆,直线和圆弧相交的地方会有一个痕迹,这对模具寿命是很不利的。
进攻参考 回复 33# 南牛
那hs2和指定值不符合是为什么?是不是在计算坐标时有误呢? 回复 34# simeng
-_-!!...
好像发错地方了吧!! 回复 35# 0757bill
只是借这个地方发发帖,问“南牛”几个问题。
不好意思呵呵。
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