电机换向节距的确定
本帖最后由 忠阳 于 2011-11-1 19:15 编辑请教各位高手,在25槽单波绕S3工作制电机中,换向节距按理论上应为1-13,但如果换向节距做成1-14后对电机有什么影响及作用? 我推测是会出现电流大,转速低,电火花大这样的情况,肯定是不合格的产品。只能报废了。 回复 2# tanjunjield
你好版主,你也是做起动机的吗? 回复 3# 忠阳
是啊,上个月我们这里还有一批转子把节距1到13的扭头搞成1到2了,1000多个,返工搞了一个星期,但好在没有报废的。 回复 4# tanjunjield
版主,请你看一下我们现在用的就是这样的 回复 4# tanjunjield
请教版主几个问题:
1、转子一般采用什么工艺焊接好;
2、在做超速试验时,怎么确定转速;
3、有没有在转子上使用锡焊的。 回复 5# 忠阳
你这个是点焊好了才发现错误还是点焊前发现的错误啊?点焊前就好办咯,把线翘出来,重新手工扭头嵌线,工作量是大了一点,不过基本上都能修好,不会损失物料的,如果是点焊后发现错误的就只能是从尾端车掉铜线,拔下换向器,报废铜线和换向器,能回用的是电枢轴和铁芯片。损失有点大。
你做成这样了,有没有装机测试一下啊。我说的那个情况只是推测和估算,具体什么情况,你可以装机实验一下啊。 本帖最后由 tanjunjield 于 2011-11-3 13:29 编辑
回复 6# 忠阳
1.现在主流的焊接就是电阻焊,我们用的是长沙华锐的电焊机,做小功率的电机,点焊质量稳定,效率高,大功率的转子现在很流行熔融焊,长沙华锐也有这一套的设备,是要加焊料的,换向器不带升高片的,像北京佩特莱的电机主要用的是这种焊接工艺,购买整套设备在十万块左右。现在加焊料的转子焊接工艺也已经是一种很成熟的工艺了,成本基本没多大增加,因为你换向器不带升高片的便宜一点,可以弥补设备和焊料的成本。
2.我们有专用的设备,可以很明确的知道转速,也可以很精确的控制转速。
3.我们以前看到无锡梦阳在工程机械的起动机上使用了锡焊工艺,我们也实验了,我们是在转子点焊前溏锡的,虽然看起来转子焊接饱满,无缝隙,但是转子在几次连续的启动后,温升非常明显,甚至能融化焊锡,导致焊锡甩出,造成短路等问题。我不建议在大功率电机上使用锡焊工艺。小功率永磁电机可以用。 本帖最后由 忠阳 于 2011-11-4 14:20 编辑
版主,起动机温度高跟那些参数有关,我现在25槽的电机做成1-14,功率是没问题,就是做试验时老烧机,刷架温度已经上到223度。 回复 9# 忠阳
你这个是属于电流提前角的问题,由于你换向器节距发生改变,导致电流角发生变化,换向火花增大,甚至出现环火现象,肯定会温升很高的。建议你从后盖上开个孔,看看火花情况。
可以进行后盖逆时针方向(就是转子多扭过的方向)转动少许的角度调整,看火花是否有所改善。如果后盖和定子机壳有定位缺口的话,要挫掉定位缺口。 转子上使用锡焊
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