土豆杀手 发表于 2025-4-30 10:49

磁钢退磁原因

本帖最后由 土豆杀手 于 2025-4-30 10:51 编辑

如图,48s8p,表贴式结构,19.5kW-2000rpm。磁钢N40SH,仿真1.5倍电流下,内禀矫顽力没有超过拐点。
磁钢表面缠绕一圈导电碳纤维,防止飞出。

测试过程:
第一天,测试 冷态反电势310V,80%负载平衡温升60K,热态反电势295V。
第二天,测试 冷态反电势310V,100%负载运行30分钟报错,热态反电势250V。

拆机后发现碳纤维融化。

土豆杀手 发表于 2025-4-30 10:53

请问导电碳纤维材料,和磁钢退磁有关系吗?

磁钢除了内禀矫顽力超过拐点,会引起不可逆退磁外,还有什么原因会引起退磁呢?

yluuu 发表于 2025-4-30 11:00

退磁原因是永磁体损耗大,你可以仿真看看。这么大的磁钢,表贴结构,要考虑周向分块。

欧阳庆 发表于 2025-4-30 11:45

说明你电机设计不合理。问题多多,重新设计吧

土豆杀手 发表于 2025-4-30 16:02

yluuu 发表于 2025-4-30 11:00
退磁原因是永磁体损耗大,你可以仿真看看。这么大的磁钢,表贴结构,要考虑周向分块。 ...

分块降低涡流损耗是吗
周向是径向的意思? 表贴式径向是不是不太方便分段,这个磁钢还是带偏心的{:11_581:}

土豆杀手 发表于 2025-4-30 16:03

欧阳庆 发表于 2025-4-30 11:45
说明你电机设计不合理。问题多多,重新设计吧

目前还没找到问题出哪了,怕重新设计再出现同样的问题啊大佬

zxf02105 发表于 2025-4-30 16:46

碳钎维都融化了,考虑高温下退磁。
负载从80%到100%,是转矩增加了还是增加了转速?温升仿真是多少?

Utakuta 发表于 2025-4-30 17:23

转子磁钢外侧缠绕的碳纤维的耐热极限一般在200℃,融化了证明至少局部温度超过了这个温度,SH牌号磁钢最高工作温度150℃,又是表贴结构且转子似乎没散热,高温退磁几乎不可避免了吧;退磁一般还是以高温、大电流冲击比较常见;

5月13日 发表于 2025-4-30 17:39

2000rpm确定不是20000rpm吗?
2000rpm设计表贴干啥呢?内置啊;
就算是20000rpm也可以内置啊;

基于你上面所述,反电势下降比例太大;温升太高了;但是负载由80%调整100%出线问题;
如果你的负载指的恒速下功率/扭矩增加;建议考虑:碳纤维缠绕的质量;整机装配的影响;回忆下是否有异常噪音;是是否存在局部摩擦;
如果你的负载指的转速增加下功率增加;建议考虑:导电碳纤维/磁钢/转子损耗;

土豆杀手 发表于 2025-5-2 20:32

5月13日 发表于 2025-4-30 17:39
2000rpm确定不是20000rpm吗?
2000rpm设计表贴干啥呢?内置啊;
就算是20000rpm也可以内置啊;


这个冲片结构是别人做的,他们不想开新模具,原本是7kw-1500rpm的机型。
我只负责改改铁长,满足一下新机型的效率,温升。没想到搞出这么个情况。


我说的负载是恒转速2000rpm,不同功率转矩。

土豆杀手 发表于 2025-5-2 20:38

zxf02105 发表于 2025-4-30 16:46
碳钎维都融化了,考虑高温下退磁。
负载从80%到100%,是转矩增加了还是增加了转速?温升仿真是多少?
...

转速恒定2000转,负载指的是转矩比例。
仿真温升也就70多K,实测80%转矩温升60K。

我们打算再做一台,磁铁贴上温度试纸,看看结果如何

土豆杀手 发表于 2025-5-2 20:40

Utakuta 发表于 2025-4-30 17:23
转子磁钢外侧缠绕的碳纤维的耐热极限一般在200℃,融化了证明至少局部温度超过了这个温度,SH牌号磁钢最高 ...

感谢回复,我们打算再做一台样机,磁钢贴上温度试纸,排查一下

5月13日 发表于 2025-5-2 21:48

土豆杀手 发表于 2025-5-2 20:32
这个冲片结构是别人做的,他们不想开新模具,原本是7kw-1500rpm的机型。
我只负责改改铁长,满足一下新机 ...

永磁80%和100%铁耗差距相对比较小,所以你看我上面回复的内容;
我更怀疑是机械的问题(偏心/缠绕不良/摩擦等),导致转子表面高温;从而退磁;
而不是损耗大导致高温退磁从而温度继续上升;

土豆杀手 发表于 2025-5-3 09:23

5月13日 发表于 2025-05-02 21:48
永磁80%和100%铁耗差距相对比较小,所以你看我上面回复的内容;
我更怀疑是机械的问题(偏心/缠绕不良/摩擦等),导致转子表面高温;从而退磁;
而不是损耗大导致高温退磁从而温度继续上升;

明白,下一台样机着重观察一下是否是机型原因

zxf02105 发表于 2025-5-4 11:45

土豆杀手 发表于 2025-5-2 20:38
转速恒定2000转,负载指的是转矩比例。
仿真温升也就70多K,实测80%转矩温升60K。



100%转矩下的电流是80%转矩下的1.25倍了,定子损耗就是1.56倍了。发热量增加这么多温升增加不止10K的。
磁钢的厚度多少?太薄的话过载能力弱也容易退磁

Jaywade 发表于 2025-5-5 00:19

你这电机散热是风冷还是自然散热,要拿以前实验数据去对标仿真,先看你负载30分钟的温升,但是你这100%负载,散热不好,局部温度过高是不行的

土豆杀手 发表于 2025-5-6 08:46

zxf02105 发表于 2025-5-4 11:45
100%转矩下的电流是80%转矩下的1.25倍了,定子损耗就是1.56倍了。发热量增加这么多温升增加不止10K的。
...

磁钢厚度4.5mm,应该也差不多了吧。

土豆杀手 发表于 2025-5-6 08:50

Jaywade 发表于 2025-5-5 00:19
你这电机散热是风冷还是自然散热,要拿以前实验数据去对标仿真,先看你负载30分钟的温升,但是你这100%负载 ...

风冷,尾部带风叶的。温升不至于太高
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