miantiao 发表于 2015-11-8 17:43

chaolim 发表于 2015-10-9 21:01
转子的温度没法直接测,但可以估算,就我们公司目前用的温度估算模型,结果挺准的,对监控转子的温度状态, ...

兄台,可以说一下你们是怎么估算的么?是用的热网络法?

miantiao 发表于 2015-11-8 17:47

电机估计是分数槽的吧。有可能是转子铁心和磁钢损耗比较大造成的。建议楼主不应纠结于仿真,应该进行样机试验(转子上进行布点温度传感器),只是因为是旋转,要想想怎么引出来。

hzyongc 发表于 2015-11-16 10:31

涡流也可以通过磁钢控制

半根骨头 发表于 2015-11-17 23:27

这个问题之前我们也碰到过,我们的现象是在整车电机功率出不来,分析得出是电机涡流损耗导致永磁体退磁,后来通过对磁钢的结构进行优化,退磁之前采用的是整块的磁钢,后来改成分块式,问题就解决了,你可以参考一下。

tt123 发表于 2015-11-18 08:12

定子槽数72槽,16极

夢想哋渻畧呺 发表于 2015-11-18 08:41

看磁刚应该是内转子弧形磁刚      标贴的一般多会这样 有可能在大负载的情况下运行的   我还遇到过几乎完全退磁的

mti06 发表于 2015-11-29 16:33

是24槽16极 转速达3500rpm

鲁淑梅 发表于 2016-6-2 08:32

用的是V型转子结构吗,可以用MotorCAD做转子温升

lhzc4410 发表于 2016-6-8 14:13

转子磁钢产生永久退磁有几个可能性:1,磁钢温度等级选择的过低;2,在设计时没有对磁钢进行最大退磁工作点进行校核,导致磁钢产生不可逆退磁;2,磁钢涡流损耗比较大,导致在磁钢部位产生较大的涡流损耗,磁钢在高温情况下产生不可逆退磁。

wansui126 发表于 2016-7-10 10:36

过载过热过流震动材料品质不佳都会退磁

归一392 发表于 2016-7-10 11:51

你电机做负载的控制器是怎样控制的,我们以前出现过你的这种情况,最后发现是控制的问题

pat 发表于 2016-7-11 18:42

高温,暂态大电流是退磁的两大主因,而这两者设计时很难主动考虑,为保证产品可靠性,一般都采用过设计考虑

licunozu 发表于 2016-7-24 10:39

你这个退磁一般情况下是转子涡流损耗较大,涡流主要来自电机设计时的谐波较大造成的(还应考虑控制器引入的谐波),实际运行时高温导致磁钢的内禀矫顽力下降,加上电流的作用,在两者的共同作用下导致退磁。

andycjj 发表于 2016-8-23 07:50

楼主电机若是表贴的,我也遇到过相同的情况,仿真时磁钢涡流损耗就比较大,结果一试机,不到一小时,我的NxxH磁钢就退磁了,后来改用NxxSH加厚了磁钢,转子发热依然严重,后采用分段,有所降低。

小作手 发表于 2016-8-30 16:01

半根骨头 发表于 2015-11-17 23:27
这个问题之前我们也碰到过,我们的现象是在整车电机功率出不来,分析得出是电机涡流损耗导致永磁体退磁,后 ...

你说的磁钢是表贴式的吧?从图片上看,楼主家明显磁钢是内置式,应该不会存在涡流的问题哦

冰茶雾雨 发表于 2018-8-13 10:40

请问楼主解决这个问题了吗?我近期也在做PMSM的退磁故障

a38731864 发表于 2019-4-2 21:38

转子温度可以通过温度试纸监控,温度试纸会记录整个过程中的最高温度,可以多买几种温度规格的

herrwitz 发表于 2019-9-2 17:26

72槽16极的-5+7次空间谐波不算小了。内置式磁钢不是说一定不会出现涡流损耗大的问题,具体要看幅值比较大的空间谐波的波长。楼主这个情况要么把磁钢分块,要么要把槽数提高到96短距一个槽以减弱-5+7次空间谐波,双管齐下效果更佳。
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